在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域,高堿度氨氮廢水的治理長(zhǎng)期受制于處理效率低、資源浪費(fèi)嚴(yán)重的雙重困境。雙塔負(fù)壓蒸氨技術(shù)的突破性進(jìn)展,成功破解pH>12、NH3-N濃度超5000mg/L的極端工況處理難題。該工藝通過(guò)多級(jí)負(fù)壓精餾與結(jié)晶控制系統(tǒng)的協(xié)同作用,將傳統(tǒng)工藝中散失的氨氮轉(zhuǎn)化為高純度碳酸氫銨產(chǎn)品,開(kāi)創(chuàng)了從"污染治理"到"資源再生"的廢水處理新范式。其獨(dú)特的低能耗運(yùn)行特性和閉環(huán)回收體系,不僅重構(gòu)了氨氮廢水的處理邏輯,更為煤化工、焦化等高污染行業(yè)提供了兼具環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益的可持續(xù)解決方案。
技術(shù)顛覆性創(chuàng)新
破解pH>12、NH3-N>5000mg/L極端工況處理難題
開(kāi)發(fā)兩級(jí)負(fù)壓精餾系統(tǒng)(-0.08MPa/-0.095MPa)
實(shí)現(xiàn)碳酸氫銨晶體純度>99.5%的工業(yè)級(jí)回收
系統(tǒng)工藝流程
預(yù)處理單元
pH精準(zhǔn)調(diào)節(jié)系統(tǒng)(維持10.8-11.2)
微氣泡吹脫預(yù)處理(氣水比12:1)
核心反應(yīng)單元
一級(jí)負(fù)壓蒸發(fā)塔(溫度65℃±2℃)
二級(jí)精餾塔(填料高度8m)
四級(jí)冷凝回收系統(tǒng)
結(jié)晶回收單元
旋流結(jié)晶器(過(guò)飽和度控制0.15-0.25)
離心干燥系統(tǒng)(水分≤0.5%)
關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)
蒸汽消耗:0.8t/噸水(傳統(tǒng)工藝1.5t)
氨回收效率:99.2%-99.8%
結(jié)晶鹽純度:GB/T 6276-1996 一等品
技術(shù)經(jīng)濟(jì)性對(duì)比
指標(biāo) | 傳統(tǒng)吹脫法 | 本工藝 |
---|---|---|
處理成本(元/噸水) | 25-35 | 12-15 |
氨回收率 | 70-85% | >99% |
蒸汽消耗 | 1.2-1.8t | 0.7-0.9t |
副產(chǎn)品價(jià)值 | 無(wú) | 800-1200元/噸 |
工程驗(yàn)證案例
某焦化企業(yè)應(yīng)用
處理規(guī)模:120m3/h
進(jìn)水NH3-N:6800mg/L(pH 12.5)
年回收碳酸氫銨:2.1萬(wàn)噸
年減排CO2當(dāng)量:8.6萬(wàn)噸